一般窯尾廢氣(qì)處理采用的是
離線清灰脈衝布袋除塵器,在高粉(fěn)塵濃度工況下(xià),收塵效果良好,出口粉塵(chén)濃度達到環保要求。使用過程中容易出現的一些問題及(jí)解決方法。
1.提升(shēng)閥因壓(yā)縮(suō)空氣不足跳停:有兩個原因①儲氣罐與提升閥(fá)之間的油水分離器因壓縮空氣髒造成濾芯堵塞;②提升閥長時間運行後,密封件磨損(sǔn),造成壓縮(suō)空氣泄露,致使供(gòng)氣不足。解決措施:①增加一套油水分離器,一開一備(bèi)。當發現濾芯髒時,可以更換另外一套,對髒的這一套進行清洗;②除及時更換提升閥密封件之(zhī)外,還應采(cǎi)取以下措施:提升閥供氣壓力調節在0.25~0.5MPa之間,_每個提升閥都能夠在規定的時間內動(dòng)作,壓力不宜過(guò)高,否則容易使氣缸密封件老化,當漏氣點增大時,可以適當調高供氣壓力;_油水分離器供油,供油速(sù)度不能太小(xiǎo),以免失油。另外,在提升汽缸的閥杆處加_量的潤滑(huá)脂。
2.
除塵器布袋破損:經過對布袋取樣進行化驗,結果顯示除破損部位外其(qí)他部位的透氣量、爆破強度、斷裂強度均在使用(yòng)範圍內。同時發現除塵布袋破損部位幾乎全在距布袋口20~40cm處,而且是從內部磨損開始破損的。確定(dìng)其主要原因應該和反吹係統有關(guān)。一是反吹(chuī)係統的噴嘴不正(zhèng),造(zào)成反(fǎn)吹偏斜;另一方麵是反吹壓縮空氣壓力偏(piān)大。解決措施:①進行噴(pēn)吹係統改造,改造費用高、周期(qī)長,不能在正常(cháng)的檢修期間內完成(chéng)。經過研究決定在布袋內增(zēng)加護套,這種辦法簡單(dān)易操作(zuò),費用比較(jiào)低。在2008年春節檢修(xiū)時針對破損較多的倉和有破損記錄的布(bù)袋安裝了普通白(bái)鐵皮製作(zuò)的護套。②反吹風(fēng)壓縮空氣壓力控製在0.25~0.35MPa之(zhī)間(jiān),能夠把布袋上的灰清掉(diào)即(jí)可,如壓力過高則影響布袋的使用壽命。可通過觀察除塵(chén)器進出口壓力差變化進行調整,使壓力差在控製要求範圍內(設計壓差<1700Pa)。③調整噴吹(chuī)程序,把噴吹脈寬從150ms調整為250ms,以減小噴吹的力度,減(jiǎn)少布袋的磨損。