寶鋼分公司推行廢棄資源返生產利用產生巨大(dà)效益
冶(yě)金生產中產生(shēng)的石灰混合除塵(chén)粉,無須增加_加工成本_可以替代(dài)部分(fèn)原料返生產利用,可大大降低石灰的外購量。這樣的“便(biàn)宜”事,正在寶鋼分公(gōng)司實踐並推廣著。據_新統計數據顯示,寶鋼分公司今年工業固廢(fèi)物返生(shēng)產利用量已達170多萬噸,成(chéng)功替代了部分原輔料,_創(chuàng)效逾5億元。
寶鋼的工業(yè)固廢物由冶金生產中(zhōng)產生,長期以來大多作廢棄物處理,汙染環境。近年來,冶金原輔料價格日(rì)益(yì)上漲,鋼鐵生產(chǎn)成(chéng)本壓力驟增。為此,寶鋼分公司堅(jiān)持科學、可持續發展理念,積_探(tàn)尋固廢物資源(yuán)的循環再利用。除將其作(zuò)為服務於建築、市政等行業的原(yuán)材料外,還努力拓展返生產利用途徑。目前(qián),石灰石及白雲石泥餅等10多種固廢物相繼重返“崗位”,發揮著替代原輔料、降本增效的作用。
今年來,寶(bǎo)鋼分公司(sī)有關廠部加大了固(gù)廢物返生產利用的開發力度。煉(liàn)鋼環節在運送塊石灰的過程中會產生粉塵,以往這些粉塵收集後委外加(jiā)工處理成地基(jī)輔料,利用價值低,中轉過程(chéng)還帶來環境汙染。寶(bǎo)鋼分公司安環部按照(zhào)科學回(huí)收、合理利用的原則,組織煉鐵(tiě)廠(chǎng)、製造部、煉鋼廠(chǎng)、運輸部等單位開展了“煉鋼石灰混合除塵粉返生產利(lì)用”研究(jiū),使這種除塵粉重新獲得了“上崗證”,不(bú)增加_加工成本便能成功(gōng)用於燒結生(shēng)產(chǎn)。今年來(lái),已累計利用3800多噸,降低石灰采購成本100多萬元。此外,通過替代,減少了新石灰燒製過程中二氧化碳的排放量,有效降低(dī)了環境(jìng)汙染(rǎn)。今(jīn)年來,經分選後的低鋅瓦斯泥、輔原料除塵粉等多種固廢物,也成為(wéi)寶鋼分公司返生產利用的(de)“新寵”。
初嚐甜頭後,寶鋼分公司加緊推廣(guǎng)並總結工業固廢物返生產利(lì)用(yòng)成果。截至目前,工業固廢物返生產利用率比計劃(huá)增長了1.2%,創曆史_水平。